本钢板材热连轧厂1700生产线获韩国用户点赞
近日,韩国东国制钢向本钢板材热连轧厂发来感谢信,对该厂1700生产线改进SAE1006宽度控制精度所带来的成材率提升表示感谢。这也是板材热连轧厂为进一步满足用户需求,提升产品形象而积极努力的一个缩影。
随着钢铁行业的不断发展,通过自我调整,满足客户的个性化需求已是大势所趋。为此,该厂1700生产线高度重视提升SAE1006的宽度控制精度工作,该厂生产技术科组织计算机室等相关车间对2014~2015年生产的所有SAE1006的上万条数据进行分析,并做出提高出口产品宽度精度攻关的方案。计算机室开发的头尾短行程补偿程序,有效地解决了头尾窄尺的问题,为整体宽度调整奠定了基础。他们还根据生产实际情况,及时优化模型参数,使得在换钢种、换规格时,减少对下一个钢种、规格的影响,从而避免宽度出现整体超差的问题,并制订宽度不合的调整操作步骤,方便生产运行人员快速做出调整。与此同时,通过该厂生产技术科与用户技术交流时探讨和了解实际使用情况,对SAE1006控制目标宽度进行逐步调整。2015年12月~2016年2月供韩国东国制钢的SAE1006的宽度公差控制在11mm,比东国制钢初反馈的宽度公差降低了近8mm,得到了用户的认可,同时对产品提出更高要求,希望能进一步降低宽度公差。
为了满足用户需求,该厂生产技术科组织分析了SAE1006的实际控制情况,在原宽度模型的基础上调整控制目标。改动控制目标需要改变操作画面宽度的显示方式、QUALITY宽度曲线的显示方式、质检判定的方式、宽度模型控制目标的转变等一些列难题。针对这些难题,该厂生产技术科组织计算机室开发新程序,将宽度模型的控制目标按钢种进行区分,不仅可以对某一单独钢种进行独立宽度控制,也可以进行独立调整,而且不影响其他钢种宽度控制目标。由于担心减宽之后,SAE1006会出现头尾窄尺的问题,该厂将宽度控制目标由10mm减至9mm,6月份宽度精度优化调整后,目前SAE1006的平均宽度精度可控制在9~11mm之间,基本满足了韩国东国制钢的需求。
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